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技术 | 石灰石预均化系统堆取料机提产改造
发布时间:2024-11-04
摘要
基于水泥企业进军机制骨料行业的优势,多年前我公司水泥企业就已经大规模涉足机制骨料,在生产中堆取料机得到了广泛的应用,但是随着公司业务的发展,斗轮堆取料机的装卸作业能力不能满足整体提升的需要。为了满足新的生产要求,同时考虑经济性,根据公司生产实际情况,对石灰石输送系统进行改造升级,以此来满足雨季期间骨料的正常生产,适应骨料市场需求,改造后可一定程度上提升公司的盈利能力。堆取料机是散货料场专用堆取设备。我国从二十世纪六十年代中期开始设计斗轮堆取料机,到目前已有三十多年的历史。这些堆取料机主要用在大型散货港口、火力发电厂的储煤场、大型钢铁公司的矿石煤炭原料场、大型水泥厂等大型企业。所以针对我公司雨季期间骨料生产的问题,可以通过对堆取料机进行改造来提升其生产能力,解决系统提产的瓶颈问题。
1 项目概况
公司利用自有的石灰石矿山资源,已建设完成一条完整的机制骨料生产线,规模为年生产120万吨骨料机制砂。该骨料生产线已于2020年5月顺利投运,在雨季(6~9月)期间,由于矿山竖井来料水分太高,骨料以及机制砂水分过高,无法正常通过选粉机选粉,机制砂质量不合格,影响骨料在雨季期间的正常生产,导致骨料停机待料,断供,严重影响骨料的正常生产经营。针对骨料生产线存在的问题,现根据公司生产实际情况对石灰石输送系统进行改造升级,将一线石灰石预均化圆堆作为骨料项目的中转库,以此来满足雨季期间骨料的正常生产,适应骨料市场需求,将原二线石灰石预均化圆堆作为一、二线水泥窑石灰石供应均化库,该项目改造完成后可一定程度上提升公司的盈利能力。
2 项目改造原因
(1)骨料生产没有原料中间存储库,不能储存晴天时含水率低石灰石,一场大雨导致3~4天无法正常骨料生产。
(2)大雨过后,当天倒入竖井含水率较低石灰石,破碎输送至除泥筛分时已经18:00后,有时到20:00,致使当天骨料生产时间缩短,影响骨料产量。
(3)两台窑错峰停产期间,骨料生产筛下物将两座石灰石圆堆堆满后,骨料无法生产,导致停产。
(4)骨料销售与生产品种不均衡问题,导致部分产品库满无法生产,部分产品没货断供问题(需要修建骨料成品堆棚,另方案解决)。
3 改造目标及思路
3.1 改造目标
在保证2#圆堆储量不变,均化方式及效果不变的原则下,2#Φ80 m圆堆取料能力达到750 t/h以上,满足2条熟料生产线石灰石消耗需要(6 500 t/d+4 200 t/d),且设备可靠性达到99%。
3.2 改造思路
现有Ф80 m石灰石圆形堆取料机由溧阳中材生产,料堆总储量为28 000 t,堆料方式为连续复合式,堆料能力为1 000~1 100 t/h,取料能力550 t/h,改造方向及思路:
(1)堆料机整体不做大的变动,中心柱、回转、悬臂、俯仰装置不变,只对中心柱集电器、布料皮带等局部进行配套优化。
(2)继续提高布料时料堆高度,旨在进一步增加刮板有效行程距离,使物料逐步填满刮板载料容积,并再一次优化物料的均化。
(3)改变料耙系统的结构、安装位置及料耙行走驱动力,增加耙齿扰动料堆面积及深度,提高耙料率。
(4)提高取料系统的刮板填充率,确保物料有效瞬间顺畅进入刮板空间容积,迅速填满刮板载料容积,提高刮板运行速度。
(5)增大刮板空间容积及载料容积,进一步确保刮板运行平稳,改进链条张紧装置来保证2根链条张紧力一样、平衡。采用独立的液压张紧装置。
(6)提高主车取料行走速度及功率,配合料耙系统的耙料率及取料系统的填充率的提高。
(7)减速机仍然选用原弗兰德品牌,保证可靠性。
4 石灰石预均化系统各输送设备能力核算
4.1 两条熟料生产线石灰石供应分析
两条熟料生产线每天石灰石需求量约14 064 t/d,一线水泥窑熟料产量按4 200 t/d计,二线水泥窑产量按6 500 t/d计。
两条线石灰石输送系统提产至750 t/h后,每天正常取料时长约为14 064/750=18.75 h,日利用率约78.13%,满足两条生产线正常运行。若遇检修或故障等异常情况,供料不足时可使用一线圆堆补充进料,保持水泥线正常生产。
根据一、二线原料配料仓的储量及实际配料情况核算如下:
一线原料配料石灰石仓储量1 100 t(实际可装量为900 t),仓底石灰石配料秤能力240 t/h;二线原料配料石灰石仓储量2 500 t(实际可装量为2 000 t),仓底石灰石配料秤能力375 t/h。改造后两条线石灰石取料机能力750 t/h。根据以上情况核算两条线共用二线石灰石预均化时,石灰石输送系统在一、二线配料仓之间切换时间的合理性如下:
石灰石供料系统往一线供料时,石灰石配料仓满仓时间约为:h1=900 t/(750 t/h-240 t/h)=1.76 h;满仓至空仓时间约为:h2=900 t/240 t/h=3.75 h。
石灰石供料系统往二线供料时,石灰石配料仓满仓时间约为:h3=2 000 t/(750 t/h-375 t/h)=5.33 h;满仓至空仓时间约为:h2=2 000 t/375 t/h=5.33 h。
从以上数据以及两条生产线石灰石的供需关系可以看出,正常生产时,石灰石输送系统往二线配料站供料5.33 h后可切换至一线配料站供料1.76 h,之后取料机可停机3.57 h左右,再进行一次补料。也可用分料阀分料,同时向一、二线进料。
另外,一线石灰石预均化堆场在非雨季情况下,仍然可以往一线原料配料站正常供料,只是在雨季期间才作为临时石灰石中转库供骨料线生产使用。
故雨季期间二线石灰石取料机往一、二线原料配料站供料切换频率合理,提产改造能力选择合理。
4.2 骨料系统石灰石供应分析
骨料生产正常每天需要石灰石(筛上物)4 000 t,现有一线石灰石预均化堆场储量为24 500 t,储期为6.12 d,雨季骨料出厂量会有所下降,该项目改造完成,预计能够保证雨季7~10 d的骨料供应;两条水泥生产线同时错峰停产后,也能供应10 d左右骨料。
针对以上分析,二线石灰石预均化堆场能够满足两台窑生产线石灰石供应,一线石灰石预均化堆场作为骨料项目中转库,能够解决连续雨季的骨料生产和供应问题。总体评价,该项目具有可行性。
5 改造方案
(1)解决料堆堆位应该有的高度(即设计高度),经改造后,确保悬臂上仰+15°以上时,堆料胶带机皮带在传动滚筒处不打滑,不丢转,在导料槽内不滞料、不塞料,能自然正常运转,布料能力仍能达到1 100 t/h。
(2)增大料耙横扫料堆截面积,增加耙齿扰动料堆面积及深度,增加料耙行走驱动力。
(3)增加刮板空间容积,修正、调整、提高刮板运行速度,提高刮板填充率。
(4)由于料耙行走速度提高,刮板取料行走速度的提高,大车行走速度也必须提高,这样才能保证三者和谐运转,才能把料耙耙下来的物料畅通无阻地喂入刮板空间容积内。
(5)电控系统跟随相关部分的改造:①由于刮板驱动功率及料耙液压系统油泵电机功率的增加,已超过100 kW,需更新一台新的中心集电器;②相关的电缆及电气元件,也须更新增大容量。
6 效益分析
改造后既可以保证两条水泥生产线的石灰石供应,又可以保障在雨季期间骨料生产线能持续运行,每年雨季按照两个月计算,每个月受雨季影响按照20 d核算,产生的利润约为:(售价35元/t -成本价15元/t)×4 000 t/d×20 d=160万元,每年雨季持续生产可产生320万元利润,不到1年即可收回投资成本。因此本改造项目具有较好的经济效益。
通过对石灰石堆取料机的技术改造,修复了设备原有不合理的地方,设备整体运行状况良好。经过设备实际运行来看,堆取料机技术改造基本上达到了预期的效果。
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